產(chǎn)品:出口軟罐頭
背景:
軟罐頭起源于20世紀(jì)50年代中期,我國(guó)1979年開(kāi)始進(jìn)行研究,到目前為止,已完全實(shí)現(xiàn)了設(shè)備、包裝材料國(guó)產(chǎn)化。已開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品系列有肉禽類(lèi)、蔬菜類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)、米飯類(lèi)四大產(chǎn)品系列,120多個(gè)品種,特別是軟罐頭中炒菜系列,實(shí)現(xiàn)了中式美味菜肴工業(yè)化生產(chǎn)。
蒸煮袋軟罐頭食品通常是將加工原料裝入兩層或三層復(fù)合袋內(nèi),經(jīng)密封、高溫高壓短時(shí)間殺菌制成的食品。蒸煮袋軟罐頭同玻璃瓶、馬口鐵罐頭相比更具有優(yōu)勢(shì),在常溫下保存良好,制品在一年內(nèi)不失掉商品價(jià)值。其色、香、味、組織形態(tài)及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值都優(yōu)于硬罐頭。而且包裝輕巧,攜帶方便,開(kāi)啟容易,食用方便。另外,生產(chǎn)時(shí)也節(jié)約能源,占庫(kù)房面積小,包裝材料也便于專(zhuān)門(mén)廠家生產(chǎn),運(yùn)輸方便。
本案例涉及的企業(yè)為某肉類(lèi)罐頭食品生產(chǎn)企業(yè),擁有兩條生產(chǎn)線,包裝機(jī)為韓國(guó)進(jìn)口,公司設(shè)備技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)屬中檔。產(chǎn)品包裝為4層加厚的鋁箔袋,目前在國(guó)內(nèi)本行業(yè)中應(yīng)用不多,產(chǎn)品不加任何防腐劑,保質(zhì)期為2年。筆者負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及成品的質(zhì)量保證工作。
本案例涉及的產(chǎn)品是出口軟罐頭,其工藝流程為:
原料→解凍→切丁→煮制→通過(guò)金屬探測(cè)器→灌封→殺菌→噴碼→裝中轉(zhuǎn)箱→中轉(zhuǎn)庫(kù)暫存→(七天后裝紙箱入成品庫(kù))分類(lèi)碼垛存放→待發(fā)貨
質(zhì)量事件:
現(xiàn)場(chǎng)QC在檢查中發(fā)現(xiàn),B線灌封機(jī)生產(chǎn)的產(chǎn)品熱封強(qiáng)度為32.06N/15mm,低于本公司《檢驗(yàn)規(guī)程》中熱封強(qiáng)度應(yīng)≥34.32N/15mm的規(guī)定,判定為產(chǎn)品的熱封強(qiáng)度不合格。QC對(duì)B線的產(chǎn)品重新抽樣檢測(cè)熱封強(qiáng)度,檢測(cè)結(jié)果為“合格”。根據(jù)熱封強(qiáng)度的不穩(wěn)定性,QC將熱封強(qiáng)度的檢測(cè)頻率由常規(guī)的“每條生產(chǎn)線每2小時(shí)檢測(cè)一次”(SN/T0400.10-2002標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定)改為“半小時(shí)檢測(cè)一次”。
經(jīng)過(guò)連續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn),B線產(chǎn)品的熱封強(qiáng)度仍有非連續(xù)性的不合格情況發(fā)生。同時(shí),A 線產(chǎn)品也開(kāi)始出現(xiàn)相同的情況,且兩條生產(chǎn)線合格產(chǎn)品的熱封強(qiáng)度值均呈下降趨勢(shì)。
調(diào)查分析:
經(jīng)過(guò)對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),除了包裝袋更換為新進(jìn)的一批外,影響熱封強(qiáng)度的其他參數(shù)均沒(méi)有改變,灌封機(jī)的參數(shù)設(shè)置也沒(méi)進(jìn)行任何更改。考慮到產(chǎn)品的熱封強(qiáng)度普遍下降,我們首先懷疑包裝袋的質(zhì)量可能有問(wèn)題,于是去檔案室查閱此批包裝袋的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告,結(jié)果顯示合格。同時(shí)立即致電包裝袋供應(yīng)商,將目前情況說(shuō)明,詢(xún)問(wèn)本批包裝袋的原料、工藝、加工等有無(wú)改動(dòng),得到的答復(fù)是此批包裝袋是完全按照我方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的,生產(chǎn)相關(guān)因素?zé)o任何改動(dòng)。
排除了包裝袋的問(wèn)題,那么造成熱封強(qiáng)度不夠的情況就應(yīng)該是封口加工過(guò)程中某些因素所導(dǎo)致。一般情況下,封口過(guò)程中容易造成熱封強(qiáng)度不合格的因素主要有兩個(gè)。一是,如果產(chǎn)生封口夾料,就會(huì)影響產(chǎn)品的熱封強(qiáng)度,此種情況所產(chǎn)生的不合格品只出現(xiàn)在夾料的產(chǎn)品里,呈非連續(xù)性;二是,夾板有異物而導(dǎo)致封口不嚴(yán),從而降低了產(chǎn)品的熱封強(qiáng)度。通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),熱封強(qiáng)度低的產(chǎn)品并沒(méi)有夾料的情況,同時(shí)灌封機(jī)的漏斗、加湯器等均無(wú)湯汁殘留,另外,清理灌封機(jī)夾板,貼上新的熱封布,但依然出現(xiàn)熱封強(qiáng)度低的情況,所以“封口夾料”和“夾板有異物”這兩種情況也被排除掉了。
QC繼續(xù)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),如果封口時(shí)夾板的壓力不穩(wěn)定的話,也可能導(dǎo)致熱封強(qiáng)度不合格,于是,檢查調(diào)節(jié)壓力的螺絲,發(fā)現(xiàn)螺絲已經(jīng)松動(dòng),操作員工將螺絲鈕緊,產(chǎn)品的熱封強(qiáng)度馬上轉(zhuǎn)為正常狀態(tài)。
經(jīng)分析認(rèn)為,灌封機(jī)上調(diào)節(jié)夾板壓力的螺絲因長(zhǎng)時(shí)間的機(jī)械震動(dòng)而產(chǎn)生松動(dòng),導(dǎo)致封口時(shí)夾板壓力不穩(wěn)定,最終造成熱封強(qiáng)度出現(xiàn)比較大的波動(dòng)而導(dǎo)致出現(xiàn)不合格品。
整改措施:
1.將生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的熱封強(qiáng)度不穩(wěn)定的產(chǎn)品全部隔離、封存,待評(píng)估后做出進(jìn)一步的處理決定。
2.修改《灌封機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》,增加如下內(nèi)容:每次開(kāi)機(jī)之前由當(dāng)班班長(zhǎng)檢查灌封機(jī)上調(diào)節(jié)夾板壓力的螺絲的松緊度,并對(duì)操作員工實(shí)施培訓(xùn)。
3.舉一反三。通過(guò)此事例,設(shè)備部和各車(chē)間維修人員,要對(duì)照各類(lèi)設(shè)備的《說(shuō)明書(shū)》檢查各類(lèi)設(shè)備的《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》是否還有不完善之處,同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)設(shè)備的維修、保養(yǎng),確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。
4.經(jīng)驗(yàn)證,上述糾正措施有效,沒(méi)再發(fā)生熱封強(qiáng)度不合格的情況。
工作總結(jié):
產(chǎn)品質(zhì)量受很多因素的影響,大到原料品質(zhì),小到螺絲松緊,往往在我們還沒(méi)有發(fā)覺(jué)的時(shí)候,質(zhì)量就已經(jīng)偏離了我們所要求的標(biāo)準(zhǔn),所以,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種潛在危害,應(yīng)實(shí)施認(rèn)真的策劃、分析,制定科學(xué)、合理的預(yù)防和控制措施,消除各種潛在的安全隱患,確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品。
查找質(zhì)量事故的發(fā)生原因不能急于求成,同時(shí)還需要生產(chǎn)、供應(yīng)、品管、技術(shù)等各方面人員的通力合作。我們不僅要從大的方面入手,還應(yīng)該關(guān)注小的細(xì)節(jié)。通過(guò)對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)采取有效的糾正措施,徹底消除發(fā)生問(wèn)題的根本原因,才能保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行,以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。