產品:含乳飲料
背景:
含乳飲料是以鮮乳或乳制品為原料(經發酵或未經發酵),加入水、糖等制成的。含乳飲料的殺菌方式包括巴氏殺菌、超高溫滅菌(UHT)等。巴氏殺菌是經低溫長時間(62℃~65℃,保持30min)或經高溫短時間(72℃~76℃,保持15s;或80℃~85℃,保持10s~15s)的處理方式。這種產品對冷藏要求較高,從離開生產線,到運輸、銷售、存儲等各個環節,溫度都要求保持在4℃左右,以防止里面的微生物“活躍”起來,導致產品變質。
巴氏殺菌產品一般使用屋頂包,屋頂包又稱新鮮屋,這是一種紙塑復合包裝,外形有點像小房子。屋頂型紙盒包裝有其獨到的設計、材質及結構,可防止氧氣、水分的進出,對外來光線有良好的阻隔性。由于對溫度敏感,屋頂包牛奶保質期較短,一般為7天左右。
本案例涉及的生產企業是一家中等規模的合資企業。涉及的產品為屋頂型含乳飲料,采用巴氏殺菌,屋頂型紙盒包裝,保存條件是低溫冷藏4℃以下,保存時間7天。
產品執行的質量標準為:GB11673—2003《含乳飲料衛生標準》
主要指標:蛋白質≥1.0%,大腸菌群≤40MPN/100ml,雜菌總數≤10000cfu/ml。
屋頂型含乳飲料的工藝流程:
各種原輔料→均質→巴氏殺菌(85℃,15秒)→2~6℃儲存缸儲存→灌裝→入庫→檢測→合格出廠
屋頂型包裝機的工作流程:
儲盒架→盒片打開→心軸→底部加熱→底部折疊成型→底部封接→取盒入鏈道→輸送鏈→頂部預折→灌裝頭(活塞閥將牛奶自活塞腔中推出灌入經殺菌后的紙盒中)→頂部加熱→頂部密封
生產開始前,首先用酒精擦拭紙盒架、心軸、底部成型器等部件,再用蒸汽對管道、儲存缸、灌裝閥等進行蒸汽殺菌,再用消毒水消毒系統,這樣就保證了生產開始前整個機器的清潔狀態。
質量事件:
某段時間,陸續有不同的批次含乳飲料檢出大腸菌群超標,超標時MPN值為70~230/100ml,大腸菌群超標現象為偶爾現象,檢出率為5%。
調查分析:
1.首先,對微生物檢驗的程序、環境、人員操作、培養基及其滅菌效果用空白試驗、復檢、對比檢驗等方法進行了驗證,確認了微生物檢驗結果的準確性。 排除了由于檢測失誤造成的誤報。
2.其次,采用因果分析圖(見圖)從人員、設備、材料、方法、環境五個方面分析和解決產品大腸菌群超標的問題,找出問題可能存在的原因并逐項排除。
圖 屋頂型含乳飲料大腸菌群超標因果分析圖
按照以下的思路進行分析:
2.1巴氏殺菌是否有效,產品殺菌后是否存在二次污染?
驗證:經調查發現,巴氏殺菌后的產品進入儲存缸后,同時供應兩部包裝機包裝,但只發現其中專用于包裝200ml產品的1#包裝機包裝的成品大腸菌群超標,而同時專用于包裝946ml產品的2#包裝機包裝的成品未發現超標。
初步判定巴氏殺菌有效,且進入儲存缸后未受到二次污染。
2.2設備消毒后是否存在二次污染,在什么地方?
驗證:經同時對巴氏殺菌后、儲存缸、屋頂型包裝機上的儲存缸和包裝后的產品多次取樣進行微生物檢測,得出結果:所有檢測均未發現巴氏殺菌后、儲存缸和兩部屋頂型包裝機上的儲存缸的產品大腸菌群超標的情況,但有時會檢出1#包裝機包裝后的成品大腸菌群超標。
由檢測結果可判定進入儲存缸和屋頂型包裝機上的儲存缸及2#包裝機中的產品未受到二次污染,二次污染出現在1#包裝機的儲存缸后到包裝出成品的過程中。
2.3對以下可能出現二次污染的機會點進行驗證:
a.空間含菌量:檢測空間沉降菌≤30cfu/皿(5min),在可控制范圍內;
b.操作人員的人手擦拭試驗:檢測操作人員的人手,大腸菌群均為陰性;
c.清洗和消毒程序是否嚴格執行:消毒水濃度和更換頻率、CIP清洗的溫度和時間均在可控制范圍內;
d.紙盒原料微生物:檢測紙盒的菌數〈10cfu/10cm2,大腸菌群均為陰性;
e.管道、設備和容器清洗消毒是否不到位,或是存在衛生死角:對設備接觸到包裝物和產品的部位例如紙盒架、心軸、底部成型器進行擦拭試驗,測得大腸菌群均為陰性;
f.包裝操作是否規范、熟練:兩部包裝機是由相同的人員清洗消毒及包裝生產的,查生產記錄與清洗消毒記錄,并詢問相關人員,一切按照同一操作規程執行;
g.設備管道是否密封,產品是否有滲漏:生產時,設備管道不密封,有產品滲出,有可能造成污染;
h.紙盒周裝箱微生物:檢測紙盒周裝箱的大腸菌群有時為陽性,陽性檢出率約為30%;
為解決問題,對可能出現二次污染的機會點進行檢測的同時,我們采取了以下整改措施來消除潛在危害:
a.對人員的衛生意識進行培訓,要求操作人員在操作過程中注意人手和器具清潔,以避免由于個人的衛生行為導致的二次污染;
b.在包裝間加裝了紫外線燈,每天下班后對空間和設備舉行消毒;
c.對清洗消毒和包裝的操作程序進行嚴格的監管,確保其可控性;
d.更換管道的密封圈,每天包裝前檢查是否滲漏;
e.加強對紙盒周裝箱的清潔,每天用酒精或消毒水進行消毒后方可使用。
在進行了以上整改措施后,發現大腸菌群超標問題依然未得到徹底改善。
2.4在仔細觀察屋頂型包裝機工作的過程中,我們發現1#包裝機的活塞閥將產品自活塞腔中推出,灌入紙盒的過程中,由于產品下落的 速度較快,造成噴濺,產品噴濺入紙盒或周圍環境后會反彈到上面的蓋板上,并返滴入紙盒。造成了二次污染。
整改措施:
首先,采取每半小時拆除蓋板進行清潔的方法,產品大腸菌群超標的現象有所改善,但由于此方法治標不治本,產品仍不時發現超標。
只有解決產品噴濺的問題,才能從根源上解決大腸菌群超標。我們調查時發現,1#包裝機和2#包裝機屬同一機型,但2#包裝機包裝卻無噴濺,原因在于,2#包裝機的灌裝傳動是采用設備原帶有的油壓系統,而1#包裝機在新到廠后,工程部更改了設備原有的油壓系統,改為氣動,氣動傳動的灌裝較為不穩定,灌裝瞬間壓力大,容易產生噴濺。自改造后,1#包裝機大腸菌群超標的現象偶爾有發生(檢出率1%左右),但一直未找到原因,直到噴濺現象愈發嚴重,大腸菌群超標的現象頻頻出現(檢出率升高到5%),此次全面調查分析,才找到根源。
當我們將1#包裝機的氣動傳動系統改回為油壓系統后,徹底解決1#包裝機的灌裝噴濺問題得到了徹底解決。
通過對產品的抽樣檢測,含乳飲料大腸菌群超標的問題得到了徹底解決。
工作體會:
此次問題發生的主要原因是,在對設備進行技術改造時(特別是改造設備核心部件),未進行各方面的評審,改造前后未進行對比驗證。
為從根源上解決問題,需要制定設備更改評審、驗證、確認相關的管理規定,要求設備在設備進行技術改造時前,都必須進行評審,要進行改造前后的對比驗證,發現設計中任何問題和不足,根據需要采取相應糾正措施,并負責跟蹤記錄措施的執行情況。