背景:
2004年起美國開始對中國產的蝦制品征收反傾銷稅,但面包蝦制品除外,因此面包蝦的輸美出口量大增。以筆者所在的企業的客戶為例,中國同時有幾家公司為其生產,該客戶在美國一天可銷售兩個貨柜的面包蝦。
本案例涉及的是一家民營股份制企業, 2003年8月投產,按歐盟標準設計施工,硬件設施完善,但是由于當時外貿訂單,2003年基本沒有生產。2004年3月份,開始生產美國的面包蝦訂單。公司擁有工人達到800人左右,近一半是30~45歲的農村婦女(大部份是小學文化水平);品管部門經理一名(15年從業經驗),3個現場品管(新手培養階段),化驗室就本文作者(5年從業經驗)一人,負責檢驗工作,并協助經理。經理和筆者都是從另一種水產品加工業轉過來的,對生產工藝不是很了解。公司內裙帶關系復雜,車間主管多為股東親戚,文化程度較低(多為初中文化)。生產工藝是以金字塔式從上到下,逐級學會后,再教基層員工。美方派駐3名客戶代表到生產現場巡視。
本案例涉及的產品為面包蝦,其工藝流程為:
原料清洗→去頭、去殼成鳳尾蝦→開背成蝴蝶蝦→拌生粉→上預裹粉→沾面漿→裹面包糠→速凍→包裝
質量事件:
1.在成品檢驗中發現糞大腸菌群超過內控指標,美國的標準是MPN值1100/g以下,但客戶要求要小于3/g,當時,我們檢驗出來的MPN值高達39/g(美國各州的標準有些出入的,以佐治亞州的標準為例:產品:滾面包蝦、冷凍、生蝦的平板計數1000000/g,糞大腸菌群1100/g)。也就是說產品還是符合進口國要求的。
2.在現場使用的面漿檢驗,食品接觸面的抽查中(包括新調的面漿),同樣存在大腸菌群陽性的問題。
出現這些問題后,美方代表表示,如果一星期內不能解決問題,他們將考慮撤單。
調查分析:
1.化驗室先向經理匯報了實驗室的工作情況,確認了在檢驗方面是沒有問題,并且公司使用經過加氯處理后的自來水,每天余氯都很穩定,每星期兩次的微生物檢驗也都合格,排除了實驗室方面或水質方面出現問題。
2.進料時,化驗室都按照美方要求,按生產批次抽檢面漿、面包糠、預裹粉,沒有檢出過大腸菌群,隨后,化驗員和經理一起去現場察看儲存情況,在現場,發現部分輔料的袋口有被老鼠啃噬過的跡象。
3.現場查看員工進車間的洗手消毒情況,發現開工前,由于幾百人同時進入車間,洗手消毒工作達不到標準要求。
4.現場操作過程中,由于人多,消毒點配置已滿足不了需求,洗手頻率很低。員工反映,由于面漿、面包糠沾在手上,粘性很強,洗手很麻煩(臨時工衛生意識淡薄,因為她們以前在別的工廠工作時,管制較松,且人員培訓不到位;人手表面的溫度很適合細菌生長的,而車間里的面漿等等,包括其它接觸面,都不是完全無菌的,所以,生產過程中的洗手是很有必要性的)。
5.打漿處,打漿的員工在拆完袋后,又去調漿,整只手粘滿了面漿,圍裙上也都是面漿,打漿的工器具隨處亂放。
6.面漿在使用過程中,未能按照生產加工工藝那樣,將小碗深置于帶冰的大碗中,且使用過程沒有經常性的攪拌(這樣的操作可能會造成面漿溫度上升,面漿上層與底層粘度不一)。
7.使用到碗底的面漿,現場人員都進行回收后,重新和新漿混在一起,調好粘度后又再使用。
以上是我們在現場所看到的,而我們當時主要是帶著以下疑問去考慮:
污染源是在哪一個環節,是在哪一個環節形成繁殖,而又是在哪一個環節形成循環污染?隨即召開生產、品管會議,共同探討。會議內容為之前的調查分析。經過討論研究,通過協調,提出以下解決方案,并分頭執行。
整改措施:
1.針對輔料庫,對門縫進行加邊,控制縫隙小于6mm,增加捕鼠籠數量。
2.進車間的洗手消毒處設衛生監督崗,部份班組提前進入車間,進行人員的分流。
3.品管部會同生產部設計流動消毒車,每個車間再增設2部流動消毒車。
4.鑒于員工沾漿時,手和面漿接觸太多,則改用夾子去夾半成品沾面漿,減少手和面漿接觸,并在每一組設置夾子消毒點,遍布包裹車間。
5.召開員工大會,加強工人操作教育,示范一些衛生程序,并以班組為單位,講解SSOP。同時,還加強了人性化的規范教育。我們對工人說:“你們一定要照我們教你的做,你們做不好,單子就撤了,大家也就沒活干,就賺不到錢了。”
6.打漿處,加設消毒點,裝冰水的桶也加蓋。以三連槽流動水消毒,保證每一個回來的漿桶都經過清洗消毒,才可使用。并由現場 品管加強監督的指導。
7.規范生產現場的工藝操作,改變過去的一個人沾漿帶裹糠。改為4個人一組,分工協作,減少污染(這樣反而提高了工作效率,員工操作更加熟練)。
8.回收的面漿禁止再使用。
9.車間洗手消毒頻率加大至每30min一次(耽誤了不少生產時間)。
10.化驗室繼續加大抽檢力度,配合分析。
經過這些措施的實施,再加上現場管理人員監控到位。現場問題得到了很大的改善,在經過了幾天的連續監控后,產品沒有出現問題,現場人員要求放松洗手頻率,我們也答應了,改為1h。再沒有出現問題,就再次放松洗手頻率,改為每2h消毒一次。
通過整改措施,我們也得出了一個結論:回收面漿的使用,是主要的污染傳播,而不潔的食品接觸面就是污染源。因面漿極富營養,容易引起細菌繁殖,再加上回收使用,就帶來了成倍數性的循環污染。在杜絕了污染源后,再切斷繁殖條件(溫度,時間),質量問題得到了有效的解決,前后差不多花了4天時間。
工作體會:
通過這次質量事件使我們深刻體會到面漿在生產過程中的重要性。后來,和客戶代表談及此事時,他們笑著說:“在美國時,我們是將面漿作為關鍵控制點的。”筆者和經理翻看《水產品HACCP實施指南》中的第十五章《水合面糊混合物中金黃色葡萄球菌毒素的形成》(生物危害),上面有這樣的描述:
金黃色葡萄球菌可在低溫(5.0~6.1℃)下和低水活度(<0.85)條件下生長。但在低于10℃溫度時,不產生毒素。通過盡量不使水合糊狀混合物暴露于10℃以上的溫度,可控制毒素的生長,在10~21.1℃暴露12h以上即可產生毒素,在21.1℃暴露3h,也可產生毒素。
于是我們也意識到這一點的重要性,設為關鍵控制點。主要控制金黃色葡萄球菌,雖然當時還沒出現這樣的情況(但還是要先控制起來)關鍵值設為面漿使用溫度低于4℃,使用時間不超過1h。
另外,糞大腸菌群是糞便污染指標菌,如果產品中大腸菌群超標,說明產品直接或者間接被人畜糞便污染了。如果你確認原料沒有問題,那么環境衛生、人員的個人衛生就顯得尤為重要。
還有一個深刻的體會是關于如何應對客戶不合理要求的問題:客戶要求成品檢驗中大腸菌群MPN值要小于3,而在實際中,該生制品在整個流程中沒有對蝦進行過消毒,是很難達到大腸菌群MPN值小于3的。我們后來也發現最好只能控制到3.6,一年中就一次上升到9,但僅僅一次。生蝦在上生粉前是經過適量三聚磷酸鹽溶液泡的,口感更好,會增重的,也有一定的消毒效果,這是客戶允許的(筆者做過幾次微生物驗證,證實了這一點,但是近期歐盟也發出了對多聚磷酸鹽的預警通告,加工廠一定要注意使用量)。相對于其它加工點的控制水平,客戶也完全接受了該公司的產品
如果對客戶的不合理要求照辦,會給其它部門(如生產部門)帶來諸多麻煩,降低生產效率啦,增加管理成本等等。因此,變通的方法也是比較實用的,也很有必要的,但必須在標準的范圍以內。
一次質量事件,使筆者在控制大腸菌群的同時,又了解了面糊在面包蝦生產過程中的重要性,除了控制金黃色葡萄球菌外,還可控制常規微生物。筆者認為作為品管人員,一定要肯下現場去發現問題,也要去書本上學習相關知識,。品管人員的從業經驗也是很重要的,出問題時,主要人員也要去一線蹲點查看的,否則是不會發現問題的。
這次事件后,該公司品質管理工作也真正的落到實處,公司的產品受到客戶認可,稱在中國這幾個加工點中,該公司生產的產品質量最好,衛生控制也最好。在周邊幾個同行公司里,我們的品管工作也都得到了好評。而筆者也在經歷幾次美方驗廠及公司通過歐盟注冊后,離開了公司(主要是為了個人發展)。但很懷念那段日子,和外國品管相處的日子里,真的學到了不少較好的品管理念。