調(diào)味汁生產(chǎn)企業(yè)運用HACCP 原理進一步降低產(chǎn)品風險的實踐
■ 李瑞 珠海出入境檢驗檢疫局
摘 要: 某調(diào)味汁生產(chǎn)企業(yè)主要生產(chǎn)豚骨拉面汁、魚生調(diào)味汁等液體調(diào)味品并已通過HACCP 認證。某日對留樣產(chǎn)品檢查時發(fā)現(xiàn), 1 箱中有3 支魚生調(diào)味汁出現(xiàn)變質(zhì)。經(jīng)企業(yè)分析認為,可能是生產(chǎn)過程中存在未被識別的關鍵控制點,需要重新進行危害分析,并確定關鍵控制點及關鍵限值。本文通過一系列的分析及對比試驗,最終確定未被識別的關鍵控制點和關鍵限值,從而進一步降低產(chǎn)品風險、保障產(chǎn)品質(zhì)量。
關鍵詞:調(diào)味汁 HACCP 異常 危害分析 關鍵控制點 關鍵限值 試驗
液體調(diào)味汁一般由原材料蒸煮、濃縮、配制而成,滋味濃郁,用來腌制菜肴、調(diào)配湯汁等,深受消費者喜愛。該企業(yè)主要生產(chǎn)拉面汁、烤雞汁、泡菜醬、魚生調(diào)味汁等產(chǎn)品,除內(nèi)銷外還出口到歐洲、日本、臺灣等地區(qū),對品質(zhì)要求較高,因此需要在生產(chǎn)及包裝過程中運用HACCP 原理對可能存在的危害(包括生物、物理、化學等方面) 進行分析并有效控制,變事后檢驗為事前預防, 保證產(chǎn)品質(zhì)量。
1 工藝流程介紹
以魚生調(diào)味汁為例,生產(chǎn)工藝流程如圖1(標注OPRP 及CCP 點)。
流程中,將“配置添加物”及“過濾”兩個環(huán)節(jié)設置為OPRP 點,“滅菌”設置為CCP 點。通過對OPRP 和CCP 點的控制,在一段時間的試運行中證明,這種設計是合理的。
2 異常及分析
在對留樣產(chǎn)品進行檢查時發(fā)現(xiàn),大約一年前留樣的產(chǎn)品中,有一箱魚生調(diào)味汁內(nèi)有3 支出現(xiàn)腐敗變質(zhì),同批次其他產(chǎn)品正 常。發(fā)現(xiàn)異常以后,企業(yè)從以下幾方面對該不合格的產(chǎn)品進行分析:
2.1 滅菌溫度
查當時滅菌溫度記錄表,記錄表顯示時間及溫度正常(溫度表在有效期內(nèi),檢定正常),且前后日產(chǎn)品均未出現(xiàn)變質(zhì)投訴, 因此可排除滅菌環(huán)節(jié)因素。
2.2 灌裝
生產(chǎn)前更換過濾網(wǎng),產(chǎn)品從滅菌鍋出來后,經(jīng)過濾網(wǎng)過濾后進入灌裝房,再經(jīng)水龍頭進行手工灌裝。由于產(chǎn)品是一次性配料滅菌、一次性灌裝,完成后即沖洗管道完成生產(chǎn),下次生產(chǎn)前再沖洗管道后開始,因此問題可能出在以下兩個方面: 由于熱水滅菌及初始產(chǎn)品排出量不夠,造成前幾支產(chǎn)品混水、混微生物,容易變質(zhì)(該產(chǎn)品不含防腐劑,若混水則比較容易孳生微生物);生產(chǎn)過程中操作不當,混入細菌。綜合灌裝房衛(wèi)生控制情況,以及不合格為連續(xù)出現(xiàn)而非點狀出現(xiàn), 第一種的可能性最大。
2.3 抽樣
檢查過程中發(fā)現(xiàn),企業(yè)對產(chǎn)品進行抽樣檢測時,采用的是生產(chǎn)過程隨機抽樣而不是全程抽樣的原則。但是根據(jù)對灌裝過程的風險分析,由于灌裝相對密封且連續(xù),風險最大的階段是在初始階段,應該取灌裝開始的首只樣和過程中的隨機樣進行理化及微生物檢測, 而非僅抽取隨機樣。
綜上,企業(yè)決定對過濾灌裝過程重新進行危害分析。
3 危害分析并調(diào)整關鍵控制點
查閱危害分析表,對過濾和灌裝環(huán)節(jié)的危害分析見表1。
表1
針對本次異常,技術人員認為,3 支變質(zhì)產(chǎn)品的出現(xiàn),與過濾、灌裝環(huán)節(jié)有很大關系。分析認為:前一日生產(chǎn)結(jié)束后更換過濾網(wǎng),前后未對其進行嚴格消毒,導致微生物滋長,致使第二日生產(chǎn)前的常規(guī)滅菌不能達到預期效果;由于生產(chǎn)前沖洗管道后內(nèi)有殘余水分,灌裝開始時混水產(chǎn)品排出量不足,造成前幾支產(chǎn)品混入水分,滲透壓降低,為微生物滋生創(chuàng)造條件,最后產(chǎn)生變質(zhì)。基于此分析,調(diào)整危害分析表見表2。
表2
調(diào)整后的管道過濾仍為OPRP(操作性前提條件),但在原來基礎上增加生物危害,并針對該生物危害增加更換過濾網(wǎng)后的消毒滅菌控制措施;增加灌裝環(huán)節(jié)為CCP 點,確保正式灌裝產(chǎn)品不會混有管道水分。
4 關鍵控制點的控制和糾正措施
結(jié)合目前生產(chǎn)經(jīng)驗,經(jīng)與資深生產(chǎn)工和班組長討論確定, 決定在原HACCP 計劃表的基礎上進行調(diào)整,更新過后的HACCP 計劃表見表3。
表3HACCP計劃表
上表中,灰色字體部分(CCP2 手工灌裝的“控制方法/ 關鍵限值”一欄)“灌裝初始時排出一定量產(chǎn)品后再正式灌裝” 一點中,尚未確定排出數(shù)量。因此,需通過對比試驗,確定關鍵限值。
5 關鍵限值的確定
通常理化檢測項目包含濃度、PH、粘度、鹽分,此次實驗繼續(xù)沿用這4 項作為對比參數(shù)。試驗方法為: 產(chǎn)品經(jīng)循環(huán)冷卻完畢后,從取樣口取出200ml 產(chǎn)品;從灌裝口用標準不銹鋼桶盛接排混水產(chǎn)品,分別在半桶(約5kg)、一桶(約10kg)時(以刻度線標定)各取200mL 樣品,之后正式灌裝。實驗結(jié)果見表4。
表4
從實驗結(jié)果可以清晰看到,當排出半桶時,仍能看出產(chǎn)品仍略有混水;當排出一桶時,指標已與正常產(chǎn)品重合,可以確定, 排出一桶產(chǎn)品能夠確保產(chǎn)品合格。
由此引出另外一個問題:混水產(chǎn)品如何處理。如果直接廢棄,必然造成企業(yè)成本增加,因此,應考慮在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況下盡量回收利用。企業(yè)提出設想:當天的混水產(chǎn)品通過合理的保存方法,使其質(zhì)量不發(fā)生變化,在下一次生產(chǎn)時,與下批產(chǎn)品一起加入滅菌鍋中進行混合滅菌處理。根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有條件,設定操作條件如下:在盛接產(chǎn)品前將不銹鋼桶清洗干凈并用95℃以上的開水充分燙洗,瀝干水分,然后定量盛裝半桶混水產(chǎn)品。蓋好蓋子,冷卻后放入4℃冷庫中冷藏保存。無菌條件下(以免抽樣過程帶入微生物影響后續(xù)檢測結(jié)果)分別檢測放入冷庫前、1 天、3 天……16 天每天的指定微生物數(shù)量。實驗結(jié)果見表5。
表5
從實驗結(jié)果可以看出,一周以內(nèi)的產(chǎn)品風險較低,從第9 天開始微生物滋長明顯,因此將回收條件定為4℃冷藏一周內(nèi)使用;如果該品種一周內(nèi)沒有生產(chǎn),則產(chǎn)品報廢不再使用。
6 總結(jié)
采用上述方法重新確定關鍵控制點和關鍵限值,建立控制及糾偏措施并記錄后,企業(yè)對產(chǎn)品密切觀察(驗證)一段時間, 未發(fā)現(xiàn)異常情況。該企業(yè)運用HACCP 體系,解決了生產(chǎn)隱患, 將風險扼殺在萌芽狀態(tài),保障產(chǎn)品質(zhì)量。
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