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調味汁生產企業運用HACCP原理進一步降低產品風險的實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-08-27  來源:食品安全導刊
核心提示:某調味汁生產企業主要生產豚骨拉面汁、魚生調味汁等液體調味品并已通過HACCP 認證。某日對留樣產品檢查時發現, 1 箱中有3 支魚生調味汁出現變質。經企業分析認為,可能是生產過程中存在未被識別的關鍵控制點,需要重新進行危害分析,并確定關鍵控制點及關鍵限值。
 調味汁生產企業運用HACCP 原理進一步降低產品風險的實踐
■ 李瑞 珠海出入境檢驗檢疫局
摘 要: 某調味汁生產企業主要生產豚骨拉面汁、魚生調味汁等液體調味品并已通過HACCP 認證。某日對留樣產品檢查時發現, 1 箱中有3 支魚生調味汁出現變質。經企業分析認為,可能是生產過程中存在未被識別的關鍵控制點,需要重新進行危害分析,并確定關鍵控制點及關鍵限值。本文通過一系列的分析及對比試驗,最終確定未被識別的關鍵控制點和關鍵限值,從而進一步降低產品風險、保障產品質量。
關鍵詞:調味汁 HACCP 異常 危害分析 關鍵控制點 關鍵限值 試驗
液體調味汁一般由原材料蒸煮、濃縮、配制而成,滋味濃郁,用來腌制菜肴、調配湯汁等,深受消費者喜愛。該企業主要生產拉面汁、烤雞汁、泡菜醬、魚生調味汁等產品,除內銷外還出口到歐洲、日本、臺灣等地區,對品質要求較高,因此需要在生產及包裝過程中運用HACCP 原理對可能存在的危害(包括生物、物理、化學等方面) 進行分析并有效控制,變事后檢驗為事前預防, 保證產品質量。
1 工藝流程介紹
以魚生調味汁為例,生產工藝流程如圖1(標注OPRP 及CCP 點)。


 

流程中,將“配置添加物”及“過濾”兩個環節設置為OPRP 點,“滅菌”設置為CCP 點。通過對OPRP 和CCP 點的控制,在一段時間的試運行中證明,這種設計是合理的。
2 異常及分析

在對留樣產品進行檢查時發現,大約一年前留樣的產品中,有一箱魚生調味汁內有3 支出現腐敗變質,同批次其他產品正 常。發現異常以后,企業從以下幾方面對該不合格的產品進行分析:

2.1 滅菌溫度

查當時滅菌溫度記錄表,記錄表顯示時間及溫度正常(溫度表在有效期內,檢定正常),且前后日產品均未出現變質投訴, 因此可排除滅菌環節因素。

2.2 灌裝

生產前更換過濾網,產品從滅菌鍋出來后,經過濾網過濾后進入灌裝房,再經水龍頭進行手工灌裝。由于產品是一次性配料滅菌、一次性灌裝,完成后即沖洗管道完成生產,下次生產前再沖洗管道后開始,因此問題可能出在以下兩個方面: 由于熱水滅菌及初始產品排出量不夠,造成前幾支產品混水、混微生物,容易變質(該產品不含防腐劑,若混水則比較容易孳生微生物);生產過程中操作不當,混入細菌。綜合灌裝房衛生控制情況,以及不合格為連續出現而非點狀出現, 第一種的可能性最大。

2.3 抽樣

檢查過程中發現,企業對產品進行抽樣檢測時,采用的是生產過程隨機抽樣而不是全程抽樣的原則。但是根據對灌裝過程的風險分析,由于灌裝相對密封且連續,風險最大的階段是在初始階段,應該取灌裝開始的首只樣和過程中的隨機樣進行理化及微生物檢測, 而非僅抽取隨機樣。

綜上,企業決定對過濾灌裝過程重新進行危害分析。
3 危害分析并調整關鍵控制點
查閱危害分析表,對過濾和灌裝環節的危害分析見表1。
表1

針對本次異常,技術人員認為,3 支變質產品的出現,與過濾、灌裝環節有很大關系。分析認為:前一日生產結束后更換過濾網,前后未對其進行嚴格消毒,導致微生物滋長,致使第二日生產前的常規滅菌不能達到預期效果;由于生產前沖洗管道后內有殘余水分,灌裝開始時混水產品排出量不足,造成前幾支產品混入水分,滲透壓降低,為微生物滋生創造條件,最后產生變質。基于此分析,調整危害分析表見表2。
表2

調整后的管道過濾仍為OPRP(操作性前提條件),但在原來基礎上增加生物危害,并針對該生物危害增加更換過濾網后的消毒滅菌控制措施;增加灌裝環節為CCP 點,確保正式灌裝產品不會混有管道水分。
4 關鍵控制點的控制和糾正措施

結合目前生產經驗,經與資深生產工和班組長討論確定, 決定在原HACCP 計劃表的基礎上進行調整,更新過后的HACCP 計劃表見表3。

表3HACCP計劃表

上表中,灰色字體部分(CCP2 手工灌裝的“控制方法/ 關鍵限值”一欄)“灌裝初始時排出一定量產品后再正式灌裝” 一點中,尚未確定排出數量。因此,需通過對比試驗,確定關鍵限值。
5 關鍵限值的確定
通常理化檢測項目包含濃度、PH、粘度、鹽分,此次實驗繼續沿用這4 項作為對比參數。試驗方法為: 產品經循環冷卻完畢后,從取樣口取出200ml 產品;從灌裝口用標準不銹鋼桶盛接排混水產品,分別在半桶(約5kg)、一桶(約10kg)時(以刻度線標定)各取200mL 樣品,之后正式灌裝。實驗結果見表4。
表4

從實驗結果可以清晰看到,當排出半桶時,仍能看出產品仍略有混水;當排出一桶時,指標已與正常產品重合,可以確定, 排出一桶產品能夠確保產品合格。

由此引出另外一個問題:混水產品如何處理。如果直接廢棄,必然造成企業成本增加,因此,應考慮在不影響產品質量的情況下盡量回收利用。企業提出設想:當天的混水產品通過合理的保存方法,使其質量不發生變化,在下一次生產時,與下批產品一起加入滅菌鍋中進行混合滅菌處理。根據企業現有條件,設定操作條件如下:在盛接產品前將不銹鋼桶清洗干凈并用95℃以上的開水充分燙洗,瀝干水分,然后定量盛裝半桶混水產品。蓋好蓋子,冷卻后放入4℃冷庫中冷藏保存。無菌條件下(以免抽樣過程帶入微生物影響后續檢測結果)分別檢測放入冷庫前、1 天、3 天……16 天每天的指定微生物數量。實驗結果見表5。
表5

從實驗結果可以看出,一周以內的產品風險較低,從第9 天開始微生物滋長明顯,因此將回收條件定為4℃冷藏一周內使用;如果該品種一周內沒有生產,則產品報廢不再使用。
6 總結

采用上述方法重新確定關鍵控制點和關鍵限值,建立控制及糾偏措施并記錄后,企業對產品密切觀察(驗證)一段時間, 未發現異常情況。該企業運用HACCP 體系,解決了生產隱患, 將風險扼殺在萌芽狀態,保障產品質量。

   調味汁生產企業運用HACCP原理進一步降低產品風險的實踐.pdf
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